自来水厂净水的最后一套工序是投加氯气,主要方式是利用氯瓶内的液氯,通过气化装置产生氯气,再通过加氯机向投加点投加氯气(利用动力水通过水射器产生负压,在通过加氯管道将氯气吸入投加点)。其中水射器和投加管道就是加氯系统一个比较重要的组成部分。7月24日凌晨三点,二水厂的值班工发现一期东侧(1#加氯机)负压低,加氯量波动比较大,无法控制,严重时候完全无法加氯,严重影响生产。
接到运行工电话,机电部值班人员迅速赶到现场,现场检查后发现动力水的过滤器有堵塞,机电部的值班人员处理之后负压仍然较低。值班人员决定拆开水射器检查,因加氯点都在进水管道旁,全部在井内,一个人无法操作,机电部二厂值班人员迅速联系机电部一厂值班人员,然后去准备材料和工具。在两个值班人员都到达现场后开始下井检查,虽然晚上的温度很低,但是进到井内,身上很快就湿透了,不仅要拆螺丝,还要不断的擦汗。在把水射器膜片更换后,检查1#加氯机负压已经有所上升,也可以稳定加氯量了。但是机电部维修人员认为负压还没有达到正常值,在讨论之后决定将加氯管道也更换,在加氯管道更换之后,再检查1#加氯机,负压终于上升至正常值,这时候机电部维修人员才松了一口气,这才真正意义上完成了维修。
(图:机电部人员在加氯井维修)
(机电设备部 程尧)