近期,耿车厂陆续接入宿城区调流工程、生活污水(约1万吨/天),经多次取水水样分析,此次新增的生活污水TN(总氮)较高,超出污水厂进水指标上限。而现有的工艺池体无法保证总氮的有效去除率。为了确保出水水质,结合耿车厂处理工艺,需要将外回流管道(外回流)引至前段的水解酸化池,通过增加反硝化的停留时间HRT,保证出水稳定。目前,耿车厂已启动污泥回流管道改造工程。
此次污泥回流管道改造带水作业,专业要求非常高,施工难度非常大。目前,污泥回流系统的现状是,污泥回流进入到缺氧池,管道位置为缺氧池进水口底部,管道中心标高为22.00m,地面标高为23.3m。前段的水解酸化池由于没有污泥回流,池体基本属于过流状态,水解酸化池池容为4827m3(30.9*12.3*6.35mmH,共2个池体),HRT为9.27h(水量按单廊道计,设计平均流量计12500m3/d),每个池体内有2台潜水搅拌机,功率7.5kw,共4台。缺氧池总体积为2299m3(30.9*12.3*6.05mmH,共1池体),HRT为4.41h,内回流的回流点为缺氧池的对角位置,造成有效的反硝化HRT降低。
针对于可能存在的理论缺陷,根据现场情况将1、2管廊进行拆分,污泥回流主管道为DN600,在回流点通过三通分为600*400,分别进入1和2廊道的缺氧池,并用盲板将缺氧池的管道堵住,管道自调节阀后端引至地面,地面上直段距离大约27m,地面做混凝土支架基础,高度为100mm,使用支架角铁进行支撑和固定,垂直总高为4.1m,下降段为1m。从而有效增大反硝化的停留时间HRT,确保出水稳定。
(图:管道铺设焊接)
8月初,耿车厂污泥流回流管道改造工程已进场施工,各项工程正稳步推进。截至目前,已完成支架和主体管道的部分焊接工作,整体工程预计8月中旬完工。
(耿车污水厂 陈贺)